棒材厂小型生产线进行工艺技术改进后,后部收集控制系统远远不能满足生产所需,主要表现在:生产节奏的提高,工人的劳动强度大;收集制约生产,因收集不匹配等原因停机,每班次影响生产时间约40min;浪费人力资源,车间有接近一半人员忙于后部收集;危险性较大,因全部为人工操作,容易引起操作失误等不安全因素;维修保养频繁,吨钢成本较高。因此,利用液压传动对后部收集系统进行改造十分必要。液压传动存在的优越性:体积小、重量轻,惯性较小,当突然过载或停车时,不会发生大的冲击;换向容易,在不改变电机旋转方向的情况下,可以灵活地实现工作机构旋转和直线往复运动的转换;
液压泵和液压马达之间用油管连接,在空间布置上彼此不受严格限制;由于采用油液为工作介质,元件相对运动表面间能自行润滑,磨损小,使用寿命长;操纵控制简便,自动化程度高;容易实现过载保护。
2现状21剪切定位系统定尺原理为人工定尺机械式调整,人工操作;剪切离合控制系统为机械踏板式。此控制系统剪切反应不灵敏,容易引起误操作,影响剪切质量,人工机械式工人劳动强度大,定尺、剪切需两人控制。
22验货台系统如所示定尺钢材进验货台为链条刮板式,链条上表面低于验货台上表面,此形式的缺点是:钢材在滚道和验货台上移时,钢材混杂在一起,容易打滚,致使验货人员清点支数不准确,严重影响了验货质量及支数。验货台下卸钢机构为人工斜板式,增加了工人劳动强度和危险源。
23收集打捆系统在收集打捆作业面上,只能一捆收集,一捆打捆,严重影响了收集速度,一捆一吊,影响了生产节奏,行车工始终处于高度紧张状态下,容易产生疲劳,存在一定的安全隐患;同时一捆一吊的吊运方式,增加了工人的劳动强度,当钢材存放货位较远时,行车运行速度不够,钢材包装后需要存放在收集槽内等待行车吊运,使挑拣平台攒钢情况加剧,钢材堆积后产生明显的缠绕、参差不齐等现象,给收集工作增加困难,成了制约棒材小型生产线的瓶颈。
3改造原理31剪切定位系统剪切离合系统机械式改为
液压缸操纵,既平稳又安全,容易控制;定尺系统也改为液压缸操纵,剪切与定尺由剪切工一人操作,既简化了生产工艺,节省了人力,又方便了操作。
32验货台系统如所示验货台拉钢系统,采用链条式,不安装刮板;上钢部位,链条采取整体上下浮动式,由液压缸控制,钢材在辊道上运行时,液压缸收缩,链条上表面低于辊道上平面,保证定尺钢材在辊道上正常运行;当定尺钢材由辊道向验货台平移时;液压缸顶起,链条上表面高于辊道上平面,与验货台链条保持水平,将钢材托起,链轮转动,链条移动将定尺钢材运至验货台。在验货台面上,链条上平面高于验货台平面20mm,保证定尺钢材在验货台上平稳运行,不发生滚动和混合现象,保证了钢材包装质量及支数控制。验货台下卸钢系统,改为液压缸控制摇摆机构,由收集人员开关控制,即安全又方便。
33收集打捆系统当收集辊道内螺纹钢支数达到规定支数时,由收集打捆人员打捆两道后,齐头挡板由液压缸控制,将挡板提起,钢材运至打捆专用辊道打捆,齐头挡板落下,收集辊道继续收集。打好捆的成品钢材由链条横向移至吊装辊道区等待吊装(此处拉钢系统与验货台拉钢系统原理相同),打捆专用辊道等待下一捆钢材进行打捆,吊装成品钢材可以一次性吊起三捆钢材,实现了三捆一吊,降低了行车司机的劳动强度,消除了安全隐患,提高了生产节奏。这样,收集及打捆作业能够满足小型线年产20万t的产量,为生产提供了有力保障。
4实施效果提高了整个生产线的生产节奏,解决了制约产量的瓶颈问题,为产能的进一步释放奠定基础;减轻了工人的劳动强度,确保了安全生产;操作由人工操作变为自动化操作,钢材由一捆一吊改为三捆一吊,减轻了工人的劳动强度,确保了人员安全;减少了行车运行时间和设备维修保养频率,降低成本;节约了人力资源,缓解了人员紧张等问题。
5结论生产实践证明,小型车间后部收集系统改造十分成功,不但提高了生产能力、降低维修成本和维修频次,而且节约人力资源,减轻了职工的劳动强度,取得了良好的综合效益。总之,小型车间后部收集改造的成功,有力的推动了整个生产线产能的释放与提升,也为棒材厂螺纹钢配套生产发挥了重要作用。